機床位置環(huán)異?;蚩刂七壿嫴煌滓慌_TH61140鏜銑床加工中心,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC18i,全閉環(huán)控制方式。加工過程中,發(fā)現(xiàn)該機床Y軸精度異常,精度誤差小在0.006mm左右,誤差可達到1.400mm。檢查中,機床已經(jīng)按照要求設置了G54工件坐標系。在MDI方式下,以G54坐標系運行一段程序即%26ldquo;G90G54Y80F100;M30;%26rdquo;,待機床運行結束后顯示器上顯示的機械坐標值為%26ldquo;-1046.605%26rdquo;,記錄下該值。然后在手動方式下,將機床Y軸點動到其他任意位置,再次在MDI方式下執(zhí)行上面的語句,待機床停止后,發(fā)現(xiàn)此時機床機械坐標數(shù)顯值為%26ldquo;-1046.992%26rdquo;,同次執(zhí)行后的數(shù)顯示值相比相差了0.387mm。按照同樣的方法,將Y軸點動到不同的位置,反復執(zhí)行該語句,數(shù)顯的示值不定。用百分表對Y軸進行檢測,發(fā)現(xiàn)機械位置實際誤差同數(shù)顯顯示出的誤差基本一致,從而認為故障原因為Y軸重復定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定位精度進行仔細檢查,重新作補償,均無效果。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問題,但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,卻未出現(xiàn)相應的報警信息呢?進一步檢查發(fā)現(xiàn),該軸為垂直方向的軸,當Y軸松開時,主軸箱向下掉,造成了超差。對機床的PLC邏輯控制程序做了修改,即在Y軸松開時,先把Y軸使能加載,再把Y軸松開;而在夾緊時,先把軸夾緊后,再把Y軸使能去掉。調整后機床故障得以解決。