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k1給煤機(jī)連桿K1給煤機(jī)曲柄殼K1給煤機(jī)連桿滾輪軸架

2019-08-28 05:54:01  530次瀏覽 次瀏覽
價 格:800

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根據(jù)不同類型的鍋爐及煤種,一般應(yīng)將轉(zhuǎn)速限制在30~1200rpm,這可通過設(shè)定變頻器的V/f曲線來實現(xiàn)。變頻改造方案:給煤變頻調(diào)速系統(tǒng)組成:配用的電動機(jī)為Y132M2-6型/5.5kW,變頻器選用ABB公司原裝產(chǎn)品,型號為ACS型,功率為5.5KW。

該調(diào)速系統(tǒng)主要由變頻器盤、手操器、電源盤、電機(jī)等組成,其控制原理如圖1所示。由圖1可見,變頻器是該系統(tǒng)的核心部件。為了保證系統(tǒng)能可靠運行,操作、維護(hù)方便,本工程給煤機(jī)與變頻器采用一帶一的控制模式(即一臺變頻器帶一臺給煤機(jī)電機(jī))。

11.jpg

變頻器在上電后,通過一遠(yuǎn)程操作器輸出4~20mA的模擬電流信號來控制變頻器的輸出,即將50~1500r/min/4~20mADC信號給變頻器,在操作時,只需操控操作器即可達(dá)到控制電機(jī)轉(zhuǎn)速的目的。

用操作器調(diào)速可以非常平滑、穩(wěn)定的調(diào)節(jié)流量,運行人員對系統(tǒng)的調(diào)整控制更為穩(wěn)定合理。變頻器輸出信號分兩路,一路給轉(zhuǎn)速表,實時監(jiān)測電動機(jī)的實際轉(zhuǎn)速,另一路輸出給工控機(jī)輸送1~10V直流電壓信號,實現(xiàn)鍋爐入煤量采集及監(jiān)測。

改造及調(diào)試過程:1.給煤變頻控制盤就位、固定;2.鋪設(shè)控制電纜<,安裝操作器、電流表、轉(zhuǎn)速表;3.完成控制線的接線工作;4.完成給煤轉(zhuǎn)速信號的安裝工作(包括#1、#2鍋爐);5.拆除原電動機(jī),新電動機(jī)就位;6.鋪設(shè)動力電纜<,完成動力回路的接線工作;7.將給煤控制盤可靠接地;8.檢查。

另外變頻器上還有預(yù)留送入DCS的接點,將來進(jìn)行DCS改造時可取消操作器、啟停開關(guān)、轉(zhuǎn)速表及電流表<,變頻器的啟??刂浦苯佑蒁CS完成。本方案的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單,無需對原有的給煤系統(tǒng)進(jìn)行改造。在調(diào)速指令信號輸入回路和其他<回路改造完成后,在各種運行工況下,對給煤機(jī)進(jìn)行模擬傳動,完全能夠滿足機(jī)組給煤的需求,各項指標(biāo)均優(yōu)于滑差調(diào)速電動機(jī),實現(xiàn)了給煤機(jī)由滑差調(diào)速向變頻調(diào)速的升級改造。

由于給煤機(jī)處工作環(huán)境惡劣,經(jīng)常有粉塵在滑差電機(jī)間隙中受潮結(jié)塊,造成不可調(diào)速的“飛車”現(xiàn)象,(即跑轉(zhuǎn)),改為變頻后滑差部分可以取消,消除失控“跑轉(zhuǎn)”現(xiàn)象。改為變頻后,去掉了原滑差調(diào)速器系統(tǒng),同時原主回路中的接觸器也相應(yīng)的予以去掉。

14.jpg只剩一臺交流電機(jī),可靠性大大提高,維護(hù)量大大減少。給煤機(jī)中滑差電機(jī)與給煤機(jī)絞籠之間存在著轉(zhuǎn)速差,這部分速差能量都變成熱能消耗在滑差電機(jī)中,造成大量電能損失?;铍姍C(jī)是一個非線性被控對象,在85%額定轉(zhuǎn)速以上存在飽和區(qū),在15%額定轉(zhuǎn)速下存在死區(qū),造成速度變化線性度差,運行不平穩(wěn),給煤量時多時少。

變頻控制的線性度非常好,速度控制線性度可達(dá)到99%。對爐在變頻運行時的數(shù)據(jù)分析如下:在此期間內(nèi),爐每個給煤機(jī)平均耗電量為438KWh,運行時間為2184小時,則此爐每個給煤機(jī)的實際消耗功率為0.2KW。

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