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    電袋除塵器運維主要問題分析及處理

            2023-01-04 04:39:31        2013次瀏覽

    經(jīng)過長期運行后,除塵器壓差增大,尤以三號電袋除塵器為嚴重。一、二、四號電袋除塵器壓差在1000Pa左右,三號電袋除塵器壓差值曾達到1600Pa。停機檢查后可發(fā)現(xiàn)濾袋表面有不同程度糊袋現(xiàn)象。

    3.1.1 原因分析

    (1) 空預器壓差升高后進行了空預器高壓水沖洗的工作??疹A器在線高壓水沖洗將產生大量水蒸氣,煙氣濕度增大將加劇濾袋的堵塞、糊袋。

    (2) 脫硝工藝中氨的逃逸率高,使濾袋表面粉塵板結甚至糊袋,導致壓差升高。鍋爐煙氣中含有SO2等氣體,SCR催化劑會促進SO2氧化成SO3:2SO2+O2=2SO3。NH3在脫硝過程中會有一部分逃逸出來,這部分NH3與煙氣中的SO3和水蒸汽反應,生成NH4HSO4。而NH4HSO4在140℃左右呈液態(tài),極有腐蝕性和黏結性,容易吸附在極板、極線、濾袋表面和灰粉黏合,很難清除下來。過量的硫酸氫胺黏結在濾袋表面,造成濾袋糊袋,透氣性下降,同時,混合了硫酸氫氨的粉塵粘性增大,也導致濾袋上的粉塵難以清除,必然帶來除塵器阻力的增加。

    (3) 由于煙氣中氨鹽含量高,加劇了陰極線芒刺裹灰現(xiàn)象,且裹灰的粘性大,振打清灰無法*清除,造成電場放電不理想,電場收塵效果下降,增加了濾袋的負荷。

    (4) 濾袋噴吹方式調整不及時,低負荷壓差小的情況下部分運行人員關閉了定時噴吹,改為定壓噴吹,導致低負荷時濾袋每有得到有效清灰,壓差一旦上漲則很難下降。

    3.1.2 處理方案

    在機組運行期間,可采取以下控制措施:

    (1) 暫停空預器在線高壓水沖洗工作,若不得不進行沖洗,需進行水量控制,提高沖洗壓力至50Mpa,控制水量小于1噸/小時。

    (2) SCR系統(tǒng)噴氨調門采取手動控制,在不影響機組氮氧化物排放指標(50mg/m3)的情況下盡量降低脫硝SCR區(qū)噴氨量,可能減少氨逃逸量,嚴格保證氨逃逸小于3μL/L。

    (3) 電袋除塵器一、二電場繼續(xù)以0方式運行,變壓器電流極限由80%調整至,增加電場出力,降低袋區(qū)負荷。

    (4) 更改布袋的噴吹方式:脈沖閥噴吹間隔在10S以內調整,控制噴吹壓力在0.45-0.5MPa,連續(xù)不間斷噴吹,特別是在低負荷壓差較低時同樣進行連續(xù)不間斷噴吹。

    在機組停機以后可采取以下方案:

    (1) 將原脫硝渦流混合器的噴氨方式改造為多噴嘴的格柵式噴氨方式,提高噴氨均勻度。

    (2) 進行脫硝煙道流場優(yōu)化,提高煙氣流速均勻度,降低氨逃逸。

    (3) 離線情況下,使用空氣對所有濾袋進行逐個強力清灰,必要時可將袋籠拆除后進行深度清灰。

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